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實際生產運轉中,通過運轉中的比照實驗,改動排泥時刻、拌和時刻等,咱們總結出以下方法來下降進泥含水率,獲得了較好的作用:
剩下污泥泵排泥時,污泥緩沖池拌和器不敞開,剩下污泥進入污泥緩沖池沉積,上部的清水從污泥緩沖池上部的溢流孔排出,排到廠區污水管進入到進水泵池,這樣容積為72m3的污泥緩沖池可接納150m3左右的剩下污泥量。如圖1所示。
提高洗煤廠污泥壓濾機脫水能力的途徑
需敞開帶式壓濾機時,污泥緩沖池提早1h開端拌和,帶式壓濾機敞開時停止拌和。帶式壓濾機運轉1.5~2h后,拌和器再開 3~5min。這樣,污泥緩沖池的72m3污泥中,約百分之30的濃度很低的泥水不進入帶式壓濾機,在污泥緩沖池內待下次排泥時排出。由于污泥濃度增加,含水率明顯下降,提高了帶式壓濾機濃縮段的容量,污泥的固相回收率增加。
這樣,帶式壓濾機實際運轉中濾帶上濕泥餅厚度均勻增加2~5mm,濕泥餅在濾帶寬度范圍內分布較之前均勻。
3.2 濾帶沖刷的影響 濾帶的清洗作用對脫水性能的影響很大,濾帶沖刷不潔凈,濾帶的透水性下降,可導致脫水產量下降,泥餅含水率升高 級現象。足夠的沖刷時刻和沖刷作用,清 除濾帶上殘留的污泥顆粒,可保證濾帶杰出的脫水作用。生產中,咱們采納脫水前沖刷10分鐘以上和脫水后充分沖刷30分鐘以上的方法,來保證濾帶的透水性。
3.3 絮凝劑投加的影響 污泥在脫水前必 須先經過絮凝過程,絮凝作用的好壞對脫水作用有很大的影響。PAM絮狀物有殘留的話,直接堵塞濾帶孔隙,嚴重影響濾帶的透水性和透氣性。生產中,咱們采納在絮凝劑均勻拌和35分鐘以上才可以敞開加藥泵加藥。
提高洗煤廠污泥壓濾機脫水能力的途徑
在絮凝劑制配單元中,咱們盡量采用百分之0.1~0.2的配藥濃度,這樣不光可以下降粘度還能使投藥量的多少易于控制,有利于脫水體系的穩定運轉。
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