除塵設備采用較為成熟的長袋低壓脈沖除塵器。運行穩定,除塵效率藹2除塵工藝2.1系統風量確定
混鐵爐在各階段的煙氣溫度、煙氣量等參數分別如下:
兌鐵時:煙氣量:180000Nr713/h;
溫度:.120℃;
煙塵成分:C(30~45)%,TFe(40~50)%,其他(3~l2)%。
煙塵堆比重:2. 08t/m3;
含塵濃度:5. 7g/Nm3。
出鐵時:煙氣量:100000Nln3/h;
溫度:100℃;
煙塵成分:C(30~45)%;TFe(40~50)%;其他(3~12)%。
煙塵堆比重:2.10t/m3:
.’ 含塵濃度:4~5g/Nm3。
基于上述參數,結合考慮排煙罩的漏風面積,煙氣上升速度及橫向氣流的影響,計算確定
混鐵爐兌鐵時風量為400000m3/h,出鐵時風量為200000m3/h。
按一臺混鐵爐兌鐵,一臺混鐵爐出鐵考慮,zui大設計風量為600000m3/h,煙氣溫度為60~80℃。其他狀態根據電控閥門的開關情況由偶合器對風機進行風量調整,以滿足不同工況下350000r713/h防止管道內粉塵的沉積,風管內應保持一定的流速,因而, 系統zui小風量確定為350000rn3/h。
2.2除塵系統工藝流程
(1)捕集罩
目前國內對混鐵爐兌鐵口煙塵的捕集,通常采用上懸側吸罩,爐內排煙加上懸側吸罩,以及高懸式覆蓋排煙罩等幾種方式。
根據混鐵爐車間空間較高的實際情況,本次設計采用高懸式覆蓋排煙罩。它固定在混鐵
爐兌鐵口上方’為了不影響兌鐵,在煙罩的前方設一個梯形孔,其余三面設局部密封擋板,使排} 煙罩內形成一定的空間,緩沖熱煙氣的外逸,達到較理想的捕集效果。為了便于混鐵爐的檢修
和維護,排煙罩做成可拆卸式并設置有檢修門。
(2)口排煙罩為上吸罩,在排煙罩內側涂以耐高溫涂料j以防止排煙罩變形影響捕集效j
(2)管道及風機 果。
排煙管道向西引至廠房外主管道。除塵支管上均設有電動蝶閥,可根據實際操作情況進
行切換。含塵煙氣由除塵器凈化后,經風機、煙囪排放。除塵系統設計受到第三煉鋼廠舊有廠
房的限制’難度很大。為了盡可能地提高煙塵的捕集效率,在混鐵爐爐體密封的基礎上設置爐
700000rr13/h,罩,同4500Pa了相應的導煙措施。風機選用雙吸雙支撐離心風機,流量為
700000卉‘/h'1400kW,10kV并配有960r/mi器,在不同的階段調節風機的轉速以降低能耗。
主電機功率為1400kw.10kV,轉速為960r/砬n。
2.3 收集的粉塵通過星型卸灰閥、埋刮板輸送機輸送至中間灰倉,再由汽
2.3除塵設備 車外運。
除塵設備采用長袋低壓脈沖除塵器,設計選型時吸收了德國高壓脈沖袋式除塵技術的優
點’結合國內塵技術的長處,實現了國內外技術的優勢互補。
脈沖閥是袋式除塵器重要部件。必須具備良好的噴吹性能,在zui短時間內提供足夠的噴
吹氣量’使濾袋壁獲得zui高的壓力峰值和壓力上升速度,而且膜片和電磁閥也有足夠長的壽
命。設計選用的∞型3”淹沒式脈沖閥,其噴吹性能*除塵器清灰的要求,但膜片磁閥
盼笈用壽命比不上進口產品。
濾袋材質選用了國產覆膜針刺氈濾料,具有良好的透氣性,微細粉塵難于進入濾料的內部,濾袋的殘余阻力低,使除塵器的阻力*保持在較低的水平上。
腸;塵器分為16個倉室,分雙列布置,兩列之間為進、出風總風道。倉室之間嚴密分隔。每倉室進口設有手動蝶閥,可調整每個倉室的處理風量,與出口氣動停風閥配合,可實現該倉在除塵器不停機狀態下檢修。
每倉室設有一套噴吹裝置,含13個脈沖閥,每個脈沖閥承擔15條濾袋的清灰,每倉共有195條濾袋,16個倉室共計3120條濾袋。各倉室進風口與濾袋之間設擋板,避免氣流直接沖刷濾袋。
鑒于高寒地區冬季氣溫低,壓縮空氣中的油和水產生凍結,為保證除塵器噴吹裝置正常工作,噴吹氣源采用了氮氣