一、大型袋式除塵器入口煙氣量的平衡調(diào)整
在燃煤鍋爐電廠除塵器的進(jìn)風(fēng)煙氣量都比較高,通常會(huì)有4個(gè)通道的倉室。有些除塵器的進(jìn)口煙道根本沒有安裝風(fēng)量調(diào)節(jié)閥門,因此造成實(shí)際 4個(gè)通道的煙氣流量是不平衡的。
下圖電廠除塵器在改造中現(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn),這臺除塵器進(jìn)風(fēng)煙道調(diào)節(jié)閥形同虛設(shè)。經(jīng)現(xiàn)場實(shí)測,中間2個(gè)通道倉室的煙氣流量明顯高于外側(cè)2個(gè)通道倉室。這樣就使得各除塵器通道倉室的除塵布袋運(yùn)行負(fù)荷不均勻,可能造成局部除塵布袋使用壽命的縮短。袋式除塵器與靜電除塵器一樣,不能過分依賴除塵器風(fēng)量的自然平衡,做好進(jìn)口煙氣流量的調(diào)節(jié)。
二、有些電廠除塵器袋清灰系統(tǒng)的設(shè)計(jì)存在先天的缺陷
燃煤電廠袋式除塵器的應(yīng)用歷史比較鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)較短,2001年內(nèi)蒙古豐泰電廠2臺20萬機(jī)組袋式除塵器的成功應(yīng)用為里程碑。隨著對環(huán)保要求的日益提高,越來越多的燃煤電廠開始應(yīng)用袋式除塵器,其發(fā)展勢頭非常迅猛。據(jù)不*統(tǒng)計(jì),10萬以上燃煤鍋爐機(jī)組,到目前為止大約發(fā)展了200多臺袋式除塵器,其中已經(jīng)投入運(yùn)行的將近有130臺袋式除塵器。除塵布袋的使用面積估計(jì)將達(dá)到5百多萬平方米。這將是一個(gè)巨大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
與發(fā)展的速度和規(guī)模相比,電廠除塵器改造中對除塵布袋的正確選用卻有準(zhǔn)備不足或不充分的表現(xiàn)。電廠除塵器設(shè)備方面的技術(shù)核心在于:氣流的均勻分布和清灰技術(shù)。在鋼鐵廠、水泥廠或化工廠,現(xiàn)在已經(jīng)很少有用戶會(huì)選擇清灰系統(tǒng)先天存在技術(shù)缺陷的設(shè)備。請看以下照片。
上圖是某電廠除塵器的清灰系統(tǒng),翻板閥門關(guān)閉時(shí)對除塵布袋進(jìn)行反吹風(fēng)清灰。然而,作為反吹風(fēng)清灰技術(shù)的應(yīng)用來說,關(guān)鍵是要保證有足夠的反吹風(fēng)風(fēng)量和壓力。圖示翻板閥門不可能關(guān)閉嚴(yán)密,這樣在整個(gè)為負(fù)壓的凈氣上箱體內(nèi),清灰時(shí)的反吹風(fēng)風(fēng)量不但會(huì)逃逸,反吹風(fēng)壓會(huì)丟失,而且在“在線過濾”的情況下,“不足的”反吹風(fēng)風(fēng)壓有可能難以克服除塵布袋的過濾風(fēng)壓,使除塵布袋缺乏足夠的清灰動(dòng)能。有甚者,這些翻板閥用齒鏈咬合開啟或關(guān)閉,實(shí)際使用中這些粗糙的開關(guān)系統(tǒng)經(jīng)常會(huì)發(fā)生故障,而會(huì)導(dǎo)致反吹風(fēng)翻板閥在根本不關(guān)閉的情況下清灰。本來反吹風(fēng)清灰就是一種弱清灰方式,如果風(fēng)量和風(fēng)壓因逃逸而不足,就會(huì)使除塵布袋的清灰效果減弱,除塵器的運(yùn)行阻力升高,從而影響到鍋爐系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。下面就是我現(xiàn)場看到的清灰困難的這些濾袋。
三、電廠除塵器工程質(zhì)量及使用中出現(xiàn)的酸結(jié)露問題
電廠除塵器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于氣流的均勻分布技術(shù)和清灰系統(tǒng)技術(shù)的把握。在我們的對電廠除塵器的改造中發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)電廠除塵器的制造和安裝質(zhì)量確實(shí)很令人擔(dān)憂。
(1)設(shè)備不但漏風(fēng)而且嚴(yán)重漏水漏雨。下左圖中間的噴吹管,背離了設(shè)計(jì)要求,缺省了上面密封用套管的安裝。
(2)除塵器花板變形(傾斜)嚴(yán)重,或造成袋口密封不嚴(yán),或?qū)е聻V袋袋底相互接觸磨損損壞。
(3)除塵器在沒有做好保溫的情況下,趕工期而投入運(yùn)行,從而埋下了濾袋酸結(jié)露的隱患。這是國內(nèi)靜電除塵器改造為袋式除塵器項(xiàng)目中極為普遍存在的情況。
(4)除塵器人孔門因密封不嚴(yán),保溫不夠而導(dǎo)致的酸結(jié)露情況。
(5)國內(nèi)燃煤鍋爐用袋式除塵器中,常見的濾袋袋頭和袋底出現(xiàn)結(jié)露的情況。因?yàn)檫@兩個(gè)部分為雙層濾料縫制,基本沒有氣流通過,所以很容易看到煙氣結(jié)露而形成球形粉塵顆粒掛袋的情況。
(6)脈沖噴吹管的制造或安裝質(zhì)量造成的偏心,很容易損傷濾袋袋口。
(7)工人在濾袋安裝時(shí),隨意踩踏在濾袋袋口上,很有可能在濾袋安裝時(shí)就損壞了濾袋。
一、改造前靜電除塵器參數(shù):
電場數(shù) | 單室三電場 |
單臺處理風(fēng)量 | 666250m3/h |
面積 | 165m2 |
設(shè)備阻力 | 249Pa |
進(jìn)出口形式 | 水平進(jìn)出口、喇叭式煙箱雙進(jìn)單出 |
引風(fēng)機(jī)型號 | Y4-73-ⅡNo29.5F型 |
流量 | 721300m3/h |
壓頭 | 3259Pa |
配用電機(jī) | YD800-3-8/10型雙速電動(dòng)機(jī) |
轉(zhuǎn)數(shù) | 740/590r/min |
工作電壓 | 6000V |
功率 | 1250/630kw |
二、改造后長低壓脈沖袋式除塵器參數(shù):
處理煙氣量 | 1600000m3/h(165℃)) | 過濾面積 | 24600m2 |
煙氣溫度 | ≤170℃ | 過濾速度 | 1.08m/min |
濾袋材質(zhì) | PTFE為基布+PPS的覆膜濾料 | 濾袋規(guī)格 | 130*6500mm |
濾袋數(shù)量 | 9360條 | 脈沖閥規(guī)格 | TMF-Y-76S |
脈沖閥數(shù)量 | 624只 | 壓縮空氣壓力 | 0.15-0.55MPa |
壓縮空氣耗氣量 | 0.4=6.3m3/min | 除塵器阻力 | ≤1500Pa |
除塵效率 | 99.9% | 出口排放濃度 | ≤30mg/m3(標(biāo)) |
除塵器漏風(fēng)率 | ≤1% |
三、電改袋改造內(nèi)容
(1)工藝部分
① 系統(tǒng)設(shè)計(jì)煙氣溫度、煙氣量。根據(jù)電廠提供的設(shè)計(jì)資料,設(shè)計(jì)煙氣溫度100-165℃、單臺處理風(fēng)量為1011000m3(標(biāo))/h。
② 系統(tǒng)工藝流程。根據(jù)鍋爐運(yùn)行及其煙氣特性,除塵系統(tǒng)工藝流程如下:
燃煤鍋爐空預(yù)器出口→袋式除塵器→鍋爐引風(fēng)機(jī)→煙囪→縮空氣系統(tǒng)
(2)結(jié)合國內(nèi)外除塵電改袋的成功經(jīng)驗(yàn),本工程針對改造項(xiàng)目的固有特性和要求,在滿足處理煙氣量的前提下,保留原電除塵設(shè)備本體結(jié)構(gòu)和外殼加以利用,靜電除塵改造為袋式除塵采用低壓長袋脈沖袋式除塵器形式。
除塵器基本結(jié)構(gòu)。根據(jù)電廠鍋爐運(yùn)行和原有設(shè)備情況,除塵器確定選用負(fù)壓運(yùn)行、在線清灰、離線檢修結(jié)構(gòu)的長袋低壓脈沖袋式除塵器,除塵器分為12個(gè)單元,進(jìn)、出煙道分為四路,每路分別連接3個(gè)過濾室、3個(gè)清灰室。