工藝原理
處理出水執行國家《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級標準。工程設計規模為500m³/d,主要水質指標見下表:
某乳制品加工企業進出水水質情況
項目 | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | pH |
原水 | 3500 | 1000 | 400 | 5~11 |
二級標準 | 100 | 30 | 70 | 6~9 |
乳制品污水處理工藝流程
二 工藝流程及說明
由上表可知,廢水的有機物濃度高,BOD5/COD=0.29,可生化性較差。針對廢水有機物濃度高、廢水可生化性較差的特點,選擇水解酸化+氧化溝+曝氣生物濾池為廢水處理的生化主流程。
1 預處理工藝
由于廢水中懸浮物尺寸較小,預處理工藝選用細格柵。然后廢水經提升泵泵送至曝氣調節池,調節水質和水量,并可起到預曝氣作用,起初步降解有機物的作用。生化處理單元由水解酸化池、氧化溝和曝氣生物濾池組成。
2 水解酸化池
利用水解和產酸微生物,將水中的固體、大分子和不易生物降解的有機物降解為易于生物降解的有機物,提高污水可生化性,使廢水在后續生物處理單元能以較少的能耗得到高效處理,水解酸化池出水COD值可降至1750mg/L左右,去除率達到約50%。
3 氧化溝
廢水進入氧化溝后,在曝氣設備作用下快速、均勻地與溝中混合液混合。混合后水在封閉的溝渠中循環流動。采用階段曝氣方式,在氧化溝內造成缺氧和好氧交替的生化環境,使該系統在去除含碳有機物的同時,具有一定的脫氮效果。在菌種投放和培養馴化并正常運行之后,經平流沉淀池沉淀,COD去除率達到90%以上,氧化溝出水COD降至150mg/L以下。
4 曝氣生物濾池
曝氣生物濾池凈化能力強,占地面積小,耐沖擊負荷能力強。曝氣生物濾池自身具有截留原污水中懸浮物與脫落生物固體的功能,出水中懸浮固體很少,不需設沉淀池,可節省占地面積,并簡化處理流程。由于曝氣生物濾池無需污泥回流,也無污泥膨脹,采用粒狀填料,大量的微生物生長于調料內部和表面,微生物不會流失,池內可保持大量的的生物量,再由于截留作用,污水處理效果良好,即使間斷運行,系統也可以在短時間內回復正常運行。廢水經曝氣生物濾池的二級好氧生物處理后,出水水質:COD為30~45mg/L,BOD5為5~8mg/L,SS為4~6mg/L,pH為6.18~8.15,終可達標排放。
乳制品污水處理工藝特點
處理出水水質情況
項目 | COD(mg/L) | COD5(mg/L) | SS( mg/L) | PH | |
原水 | 3125 | 895 | 451 | 5.9 | |
水解酸化池出水 | 1527 | 501 | 204 | 7.8 | |
氧化溝+沉淀池出水 | 126 | 48 | 27 | 7.9 |